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铝合金挤压机走水原因其中板压力多少正常?

更新时间:2018-04-24 08:33:32点击次数:7004次字号:T|T
对于铝合金挤压机这一产品,我们对其的认识与了解还不够全面,因为这方面的学习还有很多未知的,所以还不能就此结束。既然如此,那么接下来,小编就以问答这一形式对挤压机来具体展开吧,希望能对大家有所帮助和启发。

问1、铝合金挤压机料胆走水原因及如何处理?
答:挤压垫或料胆用久了,磨损后公差变大,而排气的的压力,一般在8~12MPA之间,如果调大了铝型材挤压机就会引起走水。还或者锁模压力不够,料胆与模具端面接触不平也是引起走水的原因之一,针对出现问题的不同,对症维修,我们给出两个建议,1.可以换一下挤压垫,不行再考虑更换料胆。2.如压力不够可以增大锁模压力,如端面不平,应拆下料胆重新车一下。(遇到问题还是要联系铝型材挤压机生产厂家比较好)。

问2、挤压机操作要点有哪些?学习铝型材挤压机的操作需要多长时间?
答:挤压机操作重点是需要工作人员熟练掌握的:首先铝棒要经过工频炉加温到480°,接着是热剪(锯好的铝棒不用热剪),加热的铝棒送入挤压机举锭斗,举锭斗将加热后的铝棒举起对中,开启挤压杆将铝棒推入挤压筒挤出。在铝型材挤压机操作上,是我们初次学习挤压机的操作人员必须要了解的,至于您问这个学起来难不难,需要多久才能熟练掌握,小编想说,一口吃不了个大胖子,不管是学习机械的操作,或是任何一件事情,都需要我们用心的学习,快的话一周左右就可以单独操作了,还有每个人的领悟能力也不同,加油吧,我们和您一起学习,一起成长。

问3.铝合金挤压机中板压力多少?为什么容易跑料?

答:铝合金挤压机中板压力在80-100,不大于12MP。至于为什么容易跑料,应该是锁模系统中的单向伐有问题,主缸阀一点点的内部泄漏或卡复位不严引起的。那遇到问题,我们除了需要联系专业维修人员,还应当检查下挤压筒口有无缺损塌陷,中板油缸有无泄漏,中板开油缸回油阀是否开启(插装阀油路)等等。

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